0 2583 8035,
09 8995 4650
ISO 9001:2015 Certified

กรณีศึกษา: การแก้ปัญหาความร้อนแผ่ของโมลด์อบชิ้นงาน

รายละเอียด

ปัญหาและผลกระทบ

  • พนักงานควบคุมเตาอบชิ้นงานต้องทำงานในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 37°C
  • พนักงานมีอาการอ่อนเพลียจากการสูญเสียเหงื่อ
  • บางรายมีอาการขาดน้ำ

 

สาเหตุ

  • ความร้อนที่ผิวโมลด์อบชิ้นงานสูงถึง 70-120°C
  • จำนวนโมลด์ต่อพื้นที่มีมากเกินไป
  • มีไอความร้อนพุ่งออกมาในช่วงสั้นๆ เมื่อโมลด์เปิด

 

การปรับปรุงเบื้องต้น (ไม่ได้ผล)

โรงงานได้ดำเนินการดังนี้:

  • เพิ่มช่องระบายความร้อน
  • ใช้พัดลมระบายอากาศช่วย

อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าวยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร

 

การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

คณะทำงานตัดสินใจดำเนินการดังนี้: ติดตั้งฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้ที่โมลด์ทั้งหมด

 

ผลการปรับปรุง

  1. ด้านอุณหภูมิ:
    • อุณหภูมิที่ผิวโมลด์ลดลงเหลือประมาณ 45-50°C
    • อุณหภูมิห้องลดลงประมาณ 2-3°C
  2. ด้านบุคลากร:
    • จำนวนพนักงานฝ่ายผลิตที่ลาออกลดลง
  3. ด้านพลังงาน:
    • ค่าไฟฟ้าของโมลด์ลดลงประมาณ 15-20% ต่อเดือน (รายงานโดยฝ่ายวิศวกรรม)

 

บทเรียนที่ได้รับ

  • การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ (ในที่นี้คือการลดความร้อนที่แหล่งกำเนิด) มักให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
  • การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานสามารถส่งผลดีทั้งต่อสุขภาพของพนักงานและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  • การแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอาจนำไปสู่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น การลดอัตราการลาออกของพนักงานและการประหยัดพลังงาน
Tag
แชร์